如何处理电机失步
2025/5/26大约 2 分钟
电机不同步可能由多种原因引起。请按照以下步骤查看是否有帮助:
1. 如果KV值与LiPo电池不匹配,则会导致振动/不同步/过热。
- 对于4S电池,我们建议您使用2300-2700KV电机;
- 对于6S电池,我们建议您使用1700-1900KV电机。
2.PWM频率过高会导致电机卡顿或过热。
每个合适的 PWM 频率因框架、电机、道具和其他因素而异。更高的PWM频率并不一定意味着更平稳的飞行。如果默认 PWM 频率不适用于您的构建,您可以从最小值(通常为 16KHz)逐渐增加该值,直到找到最佳点。试飞后立即检查电机温度,以免过热。有时,更高的PWM频率可以让您更平稳地飞行,但您会拥有更温暖的电机。如果他们不是太热,那就没事了。
3. 如果发生不同步,您也可以尝试在配置器中进行以下更改:
对于BLHeli_32电调
- 启动功率 - 12-15%
- 电机进角(正时) - 22-30 度
- 退磁补偿 - 高

对于BLHeli_S电调的bls固件
- 电机进角(正时) - 高
- 退磁补偿 - 高

bls电调蓝鸟固件的情况下:
对于于没有刷蓝鸟固件的bls电调来说,建议刷蓝鸟固件
- 电机进角(正时) - 高
- 退磁补偿 - 高

对于32位电调和已经刷了蓝鸟固件的bls 8位电调可以打开双向Dshot,启用RPM滤波

4.检查飞塔安装情况,检查飞塔螺母是不是拧的过于太紧(减震变形了);检查飞控走线情况,飞控走线不建议跨过飞控上面;检查其它线路是否过于紧绷,拉着飞控;检查电源线是否顶到飞控;检查机架螺丝是否紧固
5.最后,请检查四颗电机是否有任何螺钉(见下图)接触电机内部的绕组。如果发生这种情况,电机会发疯,可能会被烧毁。
